浙江杭州冠航機械工廠能夠在疫情期間順利復工、逆勢上揚。要得益于它的一系列“智造”生產線,該工廠當下正在逐步完善廠區內的車間設備,利用先進、智能的機器來來代替人,組裝線上減員40%,工人與工人之間工作時相隔較遠,這給防疫工作提供了巨大優勢。
而且,在減少人員操作,增加機器操作的基礎上,冠航機械pk電動葫蘆的銷量和質量均有了明顯的上升,產品合格率大大增加,當工程嘗到了“機器換人”的甜頭,就開始籌劃推進新廠房、新智能生產線的建設工作,為公司上市增添底氣。
和pk電動葫蘆廠區僅有一墻之隔的千斤頂生產廠區中,我們可以看到4條液壓千斤頂生產線通過數字化改造,焊接、機加工工序減少員工40多名。比如,一臺數控鉆床只要一個人操作,加工效率相當于以前6個人管6臺普通鉆床。
“機器換人”的好處不僅僅是減員增效,還能讓曾經的‘特殊崗位’不再特殊。”冠航機械總經理說,以前,培養一個熟練的焊工不容易,焊接這門工藝存在職業損傷,很多年輕人都不愿意干這門“苦差事”。現在,操作工只要把零部件放進夾具,再在屏幕上輕輕一點,機器人手臂就會精準焊接。操作工簡單培訓就能上崗,人力成本比持證焊工節省一半以上。
疫情就像一面鏡子,照出了智能制造的競爭力。在政府扶持政策的激勵下,杭州冠航機械實施“機器換人”項目60個,為企業轉型升級注入強勁動力。pk電動葫蘆生產線上用工少、訂單多,沒有“用工荒”的煩惱,產能快速釋放,成為工廠效益穩增長的重要支撐。